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变频调速装置在炼钢厂电炉除尘风机上的应用

来源:除尘设备 发布时间:2018-11-09

介绍A钢是由西林钢铁集团有限公司控股的子公司,位于哈尔滨东南22公里的阿城,公司根据总体规划,开发出具有目前阿钢炼钢厂拥有两台先进的60t超高压直流电弧炉和两台75TLF钢包精炼炉,均可生产。年产800000吨钢,图1为公司生产工艺流程图。
    
     2。炼钢厂电炉除尘系统自2004年10月投入运行以来,耗电量一直很高。2005年电炉除尘风机总耗电量分别为2172万千瓦时、1136万千瓦时、57千瓦时和30万元,针对电炉除尘风机耗电量大的现状,设备工程部电气技术人员进行了大量的研究。为了节省电力。他们尝试了以下方法:(1)随着电炉负荷的变化,调节风扇风门,控制风扇电流,达到节电的目的,但是,现有的除尘系统风阀处于半开式状态时,管道阻力很大,t波过大。贺帆及其管道严重。这样,风扇的传动部分磨损严重,风扇轴承损坏,不利于除尘系统的安全运行,因此,当减振器半开时,系统不能长时间运行。(2)此时,风扇门只能正常工作。全开或全开两种状态。当炉子关闭超过1小时时,风扇风门完全关闭。此时电机电流降到额定电流的50%,具有明显的节电效果。但是,当风门从全开模式切换到全闭模式时,风机、管道和工厂厂房的振动较大。(3)当电炉负荷不大时,尤其是夜间,两个小型二次除尘风机将被切断,节省了6000千瓦时。一天一次。然而,环境保护是否达到标准值得考虑,而不是长期解决问题。电炉除尘风机。在此期间,通过查阅相关资料,认为采用高压变频调速技术,根据电炉冶炼各阶段烟尘的变化调整电机转速是可行的,从而达到经过论证,公司批准在两台电炉一次除尘风机的1000kw/6kv电机上安装高压变频调速装置,如附表所示。
    
     三。变频调速的原理是基于异步电动机的转速公式n=60f(1-s)/p,可以看出转差率s变化不大,可以认为是常数。一旦电机被制造,电机的极对数P也是恒定的,因此电机的速度n与电源的频率F成正比。当频率f为0~50hz时,电机调速范围很宽,根据流体流量与风机转速的关系,电机功率P与转速n的立方成正比,随着转速的降低,电机功率随着转速的立方关系而减小。再者,随着电机转速的降低,电机的功耗大大降低,可见,高压变频器的使用对电风扇的节能效果是非常显著的。
    
     4。介绍炼钢厂电炉除尘技术及设备参数:(1)炼钢厂有两台直流电弧炉。在冶炼过程中定期提供吹氧。为了满足节能和环保的要求,两个电炉的一次风扇在整个熔炼循环中要求变速运行,供氧时高速,不吹氧时低速。RNACE每90分钟生产一炉钢。图2所示的每个炉子的生产周期可分为以下几个步骤:加入废铁水5分钟;供电和吹氧60分钟;等量取样、攻丝和堵塞出口25分钟。时间一长,一次风扇可以低速运行,频率控制在10-20hz,并且(2)烟尘在一段时间内较大,风扇高速运行,频率控制在40-45hz。(2)除尘风扇和辅助电机的参数显示在时间一长。E表。
    
     5。电炉除尘风机变频调速系统的控制方案(1)高压变频器直接与电机连接,变频驱动方式逐一与工频旁路连接。采用工频运行方式,手动切换,电机无需经过高压变频器即可通过旁路直接起动。(2)风机调速与电炉取样攻丝联锁,设置高低速双齿轮运行。操作台设有手动/自动速度控制开关和速度型开关。通常,高压变频器可以根据生产情况自动实现高低速运行。(3)高压变频器具有远程和本地控制功能,可通过高电压触摸屏在现场手动启动和停止高压变频器。E变频器控制柜,调节电机的转速和频率,将遥控器放在前台控制室,由电工控制操作台和上位机,配电工人可随时掌握设备的运行情况。通过上位机的时间,可以通过操作平台实现高压变频器的简单远程操作,电工可以根据工作状态自由选择高压变频器手动/自动调速。
    
     6。在项目实施过程中,2006年4月27日,通过公司组织的招标方式,最终选择了北京利德福德电气技术有限公司生产的高压变频器。产品型号:HARSVT-A06/130。高压变频器于6月25日到达并开始安装。它于8月9日投产,并于8月10日投入使用。
    
     7.1实施7.1项目后的节电效果。2006年8月在炼钢厂除尘风机上安装了高压变频调速装置,大大降低了电炉除尘风机的电耗。2006年1月至7月安装高压变频器前,炼钢除尘风机月平均耗电1839 574kwh,钢制除尘风机吨平均耗电47.80kwh。2006年8~12月,炼钢除尘风机的y功耗分别为1360836kWh、32.28kwh/t钢制除尘风机,可见,由于在炼钢除尘一次风机上安装了高压变频器,耗电较大。可节省月耗478738kwh、月耗253731元、吨钢除尘电耗15.52kwh,到2007年2月10日,高压变频器投入运行半年,节约电力15224万元。7.2间接效益评价(1)高压变频器通过不断改变电源频率使其低于工频,实现电机软起动,起动平稳,减小起动电流对电机的影响,轴承、风扇,延长设备寿命;(2)由于高压变频器可根据冶炼过程的各个阶段控制引风机的量,降低电炉的热量。(4)高压变流器是高压源单元串联多电平结构,功率因数可高达0.95,而且能减少电网侧的谐波污染。
    
     综上所述,结合钢铁工业的生产过程流程图,可以看出,在各个生产过程中,高压电机变频改造的应用也可以起到节能减排的重要作用。炼焦、烧结、炼铁高炉、炼钢电炉、精炼炉除尘风机、风机、煤气鼓风机、给水泵等。长期以来,除尘风机电耗大大降低,平均节电率26%,电炉冶炼成本降低,对环境的污染也减少,给生产带来了巨大的综合效益。公司的经营与运作。
    
    

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