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三种除草剂生产中的废气处理分析

来源:除尘设备 发布时间:2018-08-20

在分批釜出口加装脉冲袋式除尘器,收集粉尘。被吹回的粉尘直接回用于分批釜。除尘器出口废气中存在大量异丙醇,经处理后排放。
    
     在破碎机进入和排放粉尘的过程中,粉尘严重未经组织排出,风机安装位置不合适,采用吸水净化工艺不利于物料回收,同时产生大量。废水二次污染的数量,在收集排放的废气后,将改造方案与一个除尘器相连,然后用高浓度的废气焚烧系统进行处理,流程图如图2所示。
    
&nbs银川注册商标p;    拆除过多的填料塔和风机,更换旧风机,优先采用FRP防腐风机,同时增加风机变频调速系统,进一步提高废气收集效果。
    
     配料和破碎室的废气流量和污染物浓度较大,因此RTO焚烧的运行成本较高,为此,首先将上述无组织废气投入水中进行吸收和预处理,然后投入到燃煤锅炉中。高温焚烧处理后排放的辅助气体,流程图如图3所示。
    
     在车间污水池开挖过程中,甲基硫醇等恶臭污染物容易排出,不存在组织。
    
     对于反应器和冷凝器出口的高浓度有机废气,首先进行水吸收或除尘预处理,然后用RTO炉将异丙醇和甲硫醇等有机废气加热至750-850C。废气中的有机物在氧化室中被氧化分解为CO2、SO2和H2O,然后经一级碱吸收脱硫后排放,使VOCs对异丙醇和甲硫醇的净化效率稳定。焚烧系统的出口(排气缸的高度为25m)如表3所示。结果表明,经过焚烧处理后,各种废气排放浓度和排放率均达到了标准,系统设计风量为12 000 m3/h,总投资约1822万元,投产后运行费用为每台5182元。包括天然气每天1200元,电费1152元,医药费283胶片0元。
    
     配料室与破碎室之间的空气交换存在一定的异味,空气交换废气的流量较大。异丙醇等有机物的浓度远低于爆炸极限的下限。采用水吸收法对改造方案进行预处理,然后将补充的空气与现有的燃煤锅炉连接,燃烧后约1000℃排放,锅炉排风管(高度25m)的试验结果如表4所示。结果表明,燃煤锅炉处理低浓度有机废气能有效控制臭气污染,系统设计风量26000 0M3/h,总投资约35万元,运行费用768元/天,主要用于电费。
    
     1)在扑草净、特丁和阿特拉津生产高浓度工艺废气后,采用水吸收+ RTO炉+碱吸收净化工艺后,在技术上是可行的,经济上是合理的。现场运行数据表明,净化装置出口的臭气和非甲烷总烃浓度均达到了标准,对同类产品的处理具有参考价值。
    
     2)配料室和破碎室的局部空气交换废气具有大风量和低浓度的特点。在吸收水预处理后,废气可作为辅助气体连接到燃煤锅炉进行焚烧处理。燃煤锅炉无需改造,助燃风机和排风机均能满足要求,几乎不影响燃煤锅炉的运行。
    
     3)对于开放结晶法生产的VOCs,通过更换为密闭式多功能刮刀,可以有效控制异源丙醇等污染物的无机排放。
    
    

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