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300MW机组电除尘器效率低的原因分析及改进措施

来源:除尘设备 发布时间:2018-08-17

环境污染控制已成为当前政府工作的重要组成部分,节能降耗对企业和社会具有积极意义。本文通过系统改造提高发电机组的静电除尘效率,保证烟尘排放浓度达到标准,提高企业的经济效益和社会效益。
    
     随着生态环境的恶化,能源消耗企业应将节能作为提高企业经济效益的重要途径,300 MW机组静电除尘设备是降低粉尘排放浓度的重要设备。发电厂。结合3号电除尘器运行效益的现状,阐述了如何通过系统改造,提高发电厂的静电除尘效率,实现发电厂经济效益和社会效益的协调发展。某电厂00 MW机组。
    
     电厂采用的机组为-1025/174-I14型亚临界、一次中间再热、自然循环、采用平衡通风、实心排渣、四室五电除尘锅炉,炉子主要采用双拱单炉,尾部采用DO。UBLE烟道结构,再热温度由挡板调节,在实际生产中,锅炉用的煤是巩义生产的无烟煤。在动力装置中,汽轮机是由东方汽轮机生产的N300—16.7//5/7- 8型汽轮机。汽轮机采用中高压缸,低压采用双缸排气结构。
    
     结合实践,静电除尘器效率低的原因是多方面的,一般来说,主要有以下几个方面的原因。
    
     ESP的设计标准是保证ESP效率的基础。火电厂电除尘器设计标准高,运行效率高。但考虑到中国发电厂的实际情况,特别是该企业的设计保障是GB13223-2003的实施,然而,随着环境问题的日益严重,尤其是当前雾霾天气的出现,使得生态化。而环保工作越来越严格,因此成都侦探对污染物排放的要求将越来越高,企业使用的ESP有效流量面积为467平方米,但煤质相对较高,锅炉烟尘浓度为R。相对较高,因此按照原来的设计标准不能满足目前的环保要求,从而影响ESP的运行效率。
    
     电除尘器(ESP)已广泛应用于发电厂,但电除尘器的运行效果受到不同煤质因素的影响。首先,不同类型的煤会导致锅炉效率差异很大。当燃料进入炉内时,大部分可燃气体会挥发,粉煤灰的释放,其产生与煤的燃烧程度有关,根据相关数据表明,每1%挥发分的减少,可燃物将增加0.113%,煤粉细度是颗粒在一定粒径范围内的质量分数。如果煤粉浓度过高,意味着可燃性降低,排放的污染物浓度会很高,这会影响ESP的效率,导致效率低下;最后,煤的质量也会影响烟道气的温度。炉膛出口的平均烟气温度,一般是较高的废气温度,表明排放的物质含有大量的非燃烧物质,因此基于物理因素,污染物CONC排放量相对较大。
    
     电厂电除尘器的运行环境恶劣,运行时间长,在实践中经常出现设备故障:一是粉尘容易附着在板上,粉尘最大的特点是粘附,容易附着在电极上。当设备运行时,灰尘已经衰减,其对电极板的影响是巨大的,如果电极板上的灰尘没有及时清理,将导致电极板击穿的可能性,但这部分通常是因为维护和护理不及时。影响其效率;第二,设备在运行中受外部影响容易出现电路问题,如在静电除尘器的运行中,由于长期抖动引起螺母松动,继而导致电路断裂。当然,除螺母松动外,不合理。轴承系统的设计也是影响其运行效果的一个因素;第三、振动也容易引起二次扬尘,从而增加集尘器的运行,导致集尘效果不明显。
    
     由于火电厂除尘器效率低,有必要对其进行改造,以适应环保新要求,随着人们生活水平和经济水平的提高,生态环境保护已成为社会发展的重要组成部分。工业排放减少已成为环境保护的重要组成部分,2011颁布的《火电厂空气污染物排放标准》要求发电厂提高污染物排放标准的要求,电厂需要以火电厂为基础。当然,除了国家环保要求之外,过高的煤烟浓度也会影响电厂设备的安全运行。例如,如果烟尘浓度过高,则表明存在。脱硫剂在烟尘中过大,会导致浆料中毒,进而影响石灰石的利用率,最终导致设备的正常运行,因此有必要对机组进行ESP改造。
    
     在分析企业300MW机组电除尘效率低的原因的基础上,结合目前的技术现状和实际效果,提出了提高发电厂经济效益和社会效益的措施。
    
     在改革ESP之前,必须进行严格的论证,以确保ESP的排放浓度符合国家最新的排放标准:火电厂污染物排放标准、产品技术要求、电袋复合除尘器。(特别是《全面技术规范》(JBT6407—2007)的建议、设计、调试、运行、维护和安全等,同时确保改造后的集尘器具有良好的燃煤适应性,并符合经济和社会效益。
    
     火花跟踪控制方式由间歇供电和脉冲供电方式替代,虽然火花跟踪控制方法可以保证设备的稳定运行,但其节能效果并不明显,因此间歇供电、脉冲供电方式由AdSuthi引起。NG的供电时间和间歇时间(即占空比),当ESP粉尘比电阻较高时,输出电压和电流波形发生间歇性变化,此时必须使用间歇供电和脉冲电源,使阳极板上的灰尘进入。电场有足够的时间释放电荷,从而提高除尘效率和降低能耗。
    
     阴极线越清洁,放电效果越强,除尘效率越高,静电除尘的阴极线放电电流一般采用较大的电流。实际运行中电场的低电压和大电流不是由高比电阻粉尘引起的。此时,静电除尘的能耗增加,静电除尘效率不理想,屈曲振动的目的是使阳极板具有更好的除尘效果,同时提高除尘效率,并保证。屈曲对除尘效率的影响也较小,为了保证电场振动的清洗效果,降低功耗,有效克服高比电阻粉尘引起的抗电晕条件,降低功率损耗,提高除尘效果。静电除尘用高压静电控制装置和低压程控系统具有振动打击联动接口,可与低压程控系统配合,实现降低电压V的功能。与传统的通过通信降低压力振动的方法相比,其响应速度和可靠性大大提高,具有比例减压和振动的功能。减压比可从0%调整到100%。减压和振动可提高除尘效果,延长阴极板和阳极板的使用寿命。
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     基于粉尘对电路板和导线结构的影响,特别是高电晕电压下带电容易形成电晕。为了防止这一问题,在前电厂采用了刺绣型电晕线。放电点集中在刺尖处,同一段距离约为350 mm,根据企业的位置,RS是一种强度高、刚度好的改进型管型倒钩丝。它主要由0.75毫米厚的SPCC冷轧钢制成。因此,在增加总集尘面积的同时,RS也提高了放电效果,有效地减少了排放,减少了粉尘排放。
    
     除灰公用系统中的异常网络问题给机组的安全运行带来了巨大的压力,给工作人员带来了巨大的挑战。因此,基于机组除尘效果不理想的事实,对输煤系统进行了改造:考虑到传统方式的局限性,考虑了机组的储存,炉渣区、炉底渣区和普通空气的控制系统。将压缩区改造成输灰装置的DCS子系统。新脱硫DCS系统将增加8个DPU节点和1800个硬件点,同时,由DDL06节能专家系统取代了32个高压控制柜控制器。对控制系统的参数进行了调整,在高压柜内安放了一些电缆,增加了两个PLC输出模块,安装了32个中间继电器和电缆,在上位机上安装了DDL0。6个节能家居控制系统,同时更换了。32 WFB系列高压控制器,改造第二阶段的四炉ESP高压控制设备。
    
     电除尘器的日常用电从改造后的39768 kWh降低到24108 kWh。在发电量基本持平的情况下,每天节约约15660 kWh。投资近700000元。电价0.16元/千瓦时。连续运行300天后可回收成本。根据发电量345 g/kWh的煤耗,节约煤耗5.402吨/日。
    
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